2. 四川大学 水利水电学院,四川 成都 610065;
3. 中国电建集团 成都勘测设计研究院有限公司,四川 成都 610072
2. College of Water Resource and Hydropower, Sichuan Univ., Chengdu 610065, China;
3. Powerchina Chengdu Eng. Corporation, Chengdu 610072, China
随着地下厂房的广泛使用,在大型水电工程建设中地下洞室群的开挖变得很普遍,而施工通风散烟则是地下洞室施工中的重要工序[1]。通风效果不仅制约着整个施工进度,而且关系到工程施工质量和机械设备使用效率,影响施工人员的身体健康[2]。传统的通风方案通常没有考虑到施工通风的历时性、阶段性等动态特征,风机使用效率低下,通风效果不佳[3]。
国内外学者对水电站地下洞室群通风技术进行了大量的研究,近年来国外的研究主要集中在数值模拟方面[4–10],国内的学者则在数值模拟和通风方案优化方面作了大量的工作,赵艳亮等[11]利用FORTRAN语言编制解算程序以解算风流要素,王晓玲等[12]基于STAR-CD建立了独头引水隧洞压入式通风紊流3维k–ε数学模型,李艳玲等[13]提出了融入系统仿真和数值模拟的通风方案优化模式,王洪涛等[14]建立了k–ε涡黏性湍流模型。但目前基于现场实测数据对通风方案进行优化调整的研究并不多见,对洞内风流要素(风速、风温、粉尘浓度)的变化规律尚无明确认识,作者针对此问题展开了进一步研究。
黄金坪水电站左岸地下厂房调压室净空尺寸长261.4 m,宽23.7 m,高80.9 m,规模大,中部预留15 m厚的岩柱隔墙,将调压室分为1#、2#2个调压室。调压室作为1个独立的施工部位,本身未布置有相应的通风竖井和通风洞,而2期施工处于调压室开挖高峰期,通风任务和压力极大。故对调压室2期施工第Ⅶ层开挖施工期开展研究,借助FLUENT软件对洞室内的通风流场进行数值模拟,分析风机数量和位置选择的合理性,提出初步优化建议;结合通风方案,编制通风现场检测方案,根据现场检测结果,分析隧洞内风流要素的相互变化规律,为风机的布置、数量及启闭提供依据,进而对通风系统进行风量调节和优化。
1 初始通风方案设计黄金坪水电站左岸地下厂房各洞室3维效果图见图1。
![]() |
图1 黄金坪水电站左岸各洞室3维效果图 Fig. 1 3D effect graph of left bank cavern in Huangjinping hydropower station |
调压室二期为调压室1#中层支洞、2#中层支洞及闸室中部(第Ⅳ~Ⅹ层)开挖支护施工时期,此时闸室底部尚未与压力管道、引水隧洞贯通。施工期隧洞通风需达到以下3点要求:
1)供给洞内新鲜空气,保证氧含量不低于20%[15];
2)冲淡并排出洞内的有毒有害气体和粉尘,保证洞下风流的质量符合国家安全卫生标准,其中粉尘浓度不得超过10 mg/m3[16–18];
3)洞井内气温不宜超过28 ℃,风速应适宜,施工洞在全断面开挖时的最低风速应不低于0.15 m/s,分部开挖的坑道中最低风速应不低于0.25 m/s[19]。
根据以上3点通风要求和地下洞室群开挖进度以及施工强度要求编制通风方案,通风设备配置如表1所示。
表1 调压室通风散烟设备配置表 Tab. 1 Equipment configuration of surge-chamber ventilation |
![]() |
2 通风方案数值分析
基于计算流体动力学(CFD)理论,利用FLUENT软件构建数值计算模型,如图2所示。坐标原点设在1#闸室边线短边的中点处,以闸室的长边为X轴,方向为大渡河的上游指向下游;以闸室的宽度为Y轴,方向为从压力管道指向引水隧洞;以闸室的高度为Z轴,方向为从闸室底部指向顶部。为使计算模型更符合现场实际,计算模型与洞室尺寸按1∶1等比例构建,全计算域的单元体个数175×104个。
![]() |
图2 施工通风开挖数值计算模型 Fig. 2 Excavation numerical calculation model of construction ventilation |
计算模型中边界条件以及气–固界面定义如下:
1)施工支洞、调压室洞壁和通风管壁均采用固壁条件,不同壁面采用不同的糙率系数。其中通风管壁采用金属管管壁,粗糙系数取0.011;调压室洞壁采用喷混凝土壁面,粗糙系数取为0.014。固体边界均采用壁面无滑移条件,即流体的速度等于壁面的速度(
2)调压室交通洞风机通风管进口设置为主进口条件,进口采用进气扇条件,根据通风方案风机启闭的数量和通风现场的检测来设置入口压力,总温和湍流参数。
3)调压室交通洞洞口断面设置为出口条件,出口采用压力出口边界条件,假定接入大气,在出口边界处设置静压和湍流参数。
洞内空气参数中气温设为20 ℃,通风量计算过程及结果如表2所示,洞内所需的总供风量Q5=1 529 m3/min,由通风量和洞身尺寸在模型中可计算得到风速、风压参数。
表2 通风量计算结果表 Tab. 2 Ventilation rate calculation result |
![]() |
2.1 通风方案及计算模型可行性分析
通过数值计算模型对调压室交通洞内特征点的风速进行模拟计算,与后续的现场检测结果进行对比分析,以检验本文所用的数学模型及数值计算方法的合理性及可行性,结果如表3所示。
表3 调压室交通洞洞内特征点风速值 Tab. 3 Wind speed of feature points in surge-chamber traffic cave |
![]() |
从表3可见,风速实测值在HT5和HT15测点处存在明显的跃升,原因在于这两个测点正处于洞室的交叉处,风管的岔管漏风,导致实测值失真。剔除HT5与HT15测点分析发现,交通洞内的风速由洞内向洞外逐渐减低,数值模拟的结果与现场检测结果二者大致吻合,风速沿洞轴线降低的规律与实测结果相同,表明本文所用的数学模型与数值计算方法是合理和可行的。
对调压室交通洞出口断面的风流场进行数值模拟,将风速计算结果与安全技术要求对比,分析通风方案是否合理与可行,模拟结果如图3所示。
![]() |
图3 调压室交通洞出口断面速度分布云图 Fig. 3 Velocity distribution cloud diagram of outlet section in surge-chamber traffic cave |
从图3中可以看出,断面最大风速为1.51 m/s,断面的速度分布除了一些边角地方速度较小外,其余的基本都大于规范规定值0.25 m/s,分布在0.25~1.51 m/s之间,断面平均风速满足通风安全技术要求,通风机布置方案是可行的。
2.2 通风方案初步优化分析调压室二期施工开挖正处于高峰期,上层施工支洞已无法发挥其应有用途,且无后续通风需求,故考虑设置布帘将其封闭。对封闭上层施工支洞前后调压室通风流场的特性变化进行数值模拟,并分析在中隔墙处设置110 kW负压风机的必要性,优化通风方案。
2.2.1 封闭上层施工支洞前后通风流场变化分析
根据二期通风设计,调压室中隔墙的110 kW负压风机中速开启,55 kW射流风机中速开启和37 kW轴流风机低速开启,分别模拟调压室在上层施工支洞设置布帘封闭前后的通风流场,计算成果见图4、5。
![]() |
图4 调压室Y=0断面风速等值线图(封闭前) Fig. 4 Wind speed isogram of Y=0 section in surge-chamber (before block) |
![]() |
图5 调压室Y=0断面风速等值线图(封闭后) Fig. 5 Wind speed isogram of Y=0 section in surge-chamber (after block) |
从封闭前速度分布等值线图4可知,Y=0断面风速总体偏小,较大区域内的速度分布小于规范规定的洞内最小风速0.25 m/s,表明洞内施工环境较差,建议增大风机功率,加大风机供风量。
从图4、5分析可知,封闭上层施工支洞后,调压室风速有一定变化,但区别很小,对调压室通风流场影响不大,而封闭后地下洞室通风需求量会减小,可节省成本,故建议封闭已失去用途的上层施工支洞。
2.2.2 中隔墙处设置110 kW负压风机前后通风流场变化分析
通过数值模拟方法对比分析在中隔墙处设置110 kW的负压风机前后,交通洞与闸室连接处通风流场的变化特性,如图6所示。
![]() |
图6 负压风机设置前后交通洞与闸室连接处流态分布 Fig. 6 Velocity distribution diagram at the joint of traffic cave and lock chamber before or after the set of negative-pressure fan |
由图6可知,负压风机设置后,除调压室左、右边壁受气流与壁面碰撞流向不规则外,其余部位气体基本均流向调压室交通洞,风流速度明显加快,原因是设置1台负压风机后增大了交通洞和调压室闸室内气体的压差,明显加快了调压室流向交通洞出口的风流速度。负压风机设置后明显改善了通风散烟效果,故原通风方案在中隔墙处设置110 kW负压风机是必要的。
3 通风现场检测及数据分析 3.1 现场检测方案在调压室2期施工第Ⅶ层开挖期间,前后依次进行了4次现场检测,依据通风检测技术与方法,检测点选择在施工通道上的关键节点,如工作人员密集区、施工机械密集区、洞室交叉处、通风进出口等,详见通风检测点布置示意图7。
![]() |
图7 通风检测点布置示意图 Fig. 7 Layout diagram of the ventilation check point |
3.2 现场检测数据分析及优化建议
根据现场检测结果依次绘制洞内风流要素(风速、风温、粉尘浓度)沿洞轴线的变化规律,见图8。
3.2.1 第1次测试
主要检测调压室交通洞和2#中层施工支洞洞内流场分布与粉尘浓度大小。从图8(a)分析发现,风速沿程由洞内向洞外逐渐降低,普遍都大于最小风速0.25 m/s,但风速偏低,分布在0.2~0.51 m/s之间。粉尘浓度在HT11测点达到最大值39.9 mg/m3,超过国家安全标准10 mg/m3,在洞口处迅速下降为4.6 mg/m3。以上情况表明洞室内风量不足,建议通过增加风机数量或加大风机转速,增大风机入口风速,保障施工人员与施工机械高效作业。
从变化规律来看,粉尘浓度随着风速的增大而减小,粉尘浓度随着温度的升高而增大,温度与风速的相关性不明显。
3.2.2 第2次测试
主要针对调压室1#中层施工支洞风流变化特性。从图8(b)可见,交通洞内风速分布在0.21~3.4 m/s之间,风速变化梯度较大,随着风速的显著降低,粉尘浓度由洞口的2.8 mg/m3快速增长到HT6的113.4 mg/m3,且粉尘浓度的增加相较于风速的降低有一定时间的滞后性,该浓度已经超过标准十余倍。建议施工单位立即组织洒水车进行洒水作业,并开启射流风机加强洞内及局部死角位置的风流扰动,且适当增加风速,降低洞内风温,以保证有好的通风效果。
分析风流要素的变化规律发现,粉尘浓度、温度与风速呈负相关,粉尘浓度与温度的相关性不明显。
3.3.3 第3次测试
主要针对调压室交通洞、2#中层施工支洞与2#闸室洞内的风流参数变化特性。从图8(c)分析可知,风速沿程由洞内向洞外逐渐降低,在2#支洞和2#闸室的大部分区域里风速低于最小风速0.25 m/s,需在2#支洞与2#闸室交叉处布设射流风机,以加强局部风流流动。洞内的粉尘浓度在48.6~76.8 mg/m3,远远超过标准,表明仅靠洒水车洒水作业没能成功解决粉尘浓度超标的问题,故建议在调压室开挖平台和交通洞沿线布置水管,用于喷雾降尘。
分析风流要素的变化规律可知,粉尘浓度与温度呈现明显的正相关,温度、粉尘浓度与风速的相关性不明显。
3.3.4 第4次测试
第4次检测主要针对调压室交通洞、2#中层施工支洞洞内的风流参数变化特性。从图8(d)分析可知,洞内温度基本没有超过规范规定的28 ℃,洞外风温在33 ℃以上,洞内外温差较大,最大达到6.9 ℃,有利于空气流通。洞内局部部位粉尘浓度最大达49.3 mg/m3,超过标准,故建议加强洒水作业。
分析风流要素的变化规律发现,粉尘浓度与温度呈正相关,温度、粉尘浓度与风速的相关性不明显。
3.3 现场检测结果分析根据4次现场检测的结果分析可知,风速与粉尘浓度和风温呈明显的负相关关系,分析其原因如下:
在地下洞室群开挖施工中,使用的运输车辆主要采用燃油动力,而通风方式主要采用压入式通风,在局部通风效果不佳,洞内风速偏低时,烟尘等微小颗粒物质处于缓慢移动状态而无法有效排出,因此温度和粉尘浓度会同步升高,而当风速增加时,空气流通加快,洞内尘土等小颗粒物质和施工机械散发出的热量得以加速排出洞外,使得粉尘浓度和风温降低,故风速与粉尘浓度和风温呈明显的负相关关系,在实际工程中可利用此相关性,通过控制风速来有效降低洞室内的温度和粉尘浓度。
从实测风流要素沿程变化情况和风速、风温、粉尘浓度3要素的相关性分析,在本工程中,当洞室群内整体或局部区段风速低于0.5 m/s时,洞内温度基本都高于规范规定的28 ℃,粉尘浓度均大幅超过国家安全标准10 mg/m3,故针对本工程实际情况,为有效保证通风质量,建议地下洞室群在开挖时洞内风速应不低于0.5 m/s。
![]() |
图8 洞内风流要素沿程变化规律 Fig. 8 Airflow elements change regularity along the cavern |
4 结 论
针对黄金坪水电站地下厂房调压室工程,开展施工期通风数值模拟与现场检测,主要结论如下:
1)数值模拟分析可得,在原有通风方案下调压室风速总体满足规范要求,但在洞室交叉等边角处风速偏小,因此建议在洞室交叉处增设负压风机和射流风机,并封闭已完工但会增加通风需求量的上层施工支洞,从现场实测结果来看,以上建议均取得了良好的效果,洞室边角处的风流速度明显加快,均达到了规范要求。
2)现场检测分析可知,洞室群风速总体满足规范要求,但在洞室开挖平台和交通洞交叉处粉尘浓度超标,因此建议在以上区域加强洒水作业和喷雾降尘,以改善通风散烟效果;分析风速、风温、粉尘浓度三要素的相关性可知,风速与粉尘浓度和风温呈明显的负相关关系,在实际工程中可利用此相关性,通过控制风速来有效降低洞室内的温度和粉尘浓度;从实测风流要素沿程变化情况来看,当洞室群内整体或局部区段风速低于0.5 m/s时,洞内温度基本都高于规范规定的28 ℃,粉尘浓度均大幅超过国家安全标准10 mg/m3,故针对本工程实际情况,为有效保证通风质量,建议本工程中地下洞室群在开挖时洞内风速应不低于0.5 m/s。
3)虽然CFD数值分析可以模拟出通风流场,反映一部分地下厂房施工通风环境,但从实测数据可以发现,现场通风环境复杂,各洞室交叉处通风流场很不稳定,局部区域通风效果不佳,因此建议在有条件的情况下,在施工现场增设风流要素实时检测点,根据检测结果对通风方案进行动态优化,以全方位保证通风质量。
[1] |
Zhang Jing.Numerical simulation of ventilation and optimization of construction scheme for the diversion tunnels[D].Tianjin:Tianjin University,2007. [张静.引水隧洞施工通风模拟分析与施工方案优化研究[D].天津:天津大学,2007.]
|
[2] |
Cheng Chi.Long tunnel construction period of air quality control measures and research[D].Chengdu:Southwest Jiaotong University,2008. [程驰.长大隧道施工期空气环境质量分析及其控制措施研究[D].成都:西南交通大学,2008.]
|
[3] |
Liu Xuepeng.Numerical simulation and optimization of construction ventilation in the underground powerhouse[D]. Tianjin:Tianjin University,2008. [刘雪朋.水电站地下主厂房施工通风动态数值模拟与优化[D].天津:天津大学,2008.]
|
[4] |
Likar J, Cadez J. Ventilation design of enclosed underground structures[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2000, 15(4): 477-480. DOI:10.1016/S0886-7798(01)00017-7 |
[5] |
Li J S M, Chow W K. Numerical studies on performance evaluation of tunnel ventilation safety systems[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2003, 18(5): 435-452. DOI:10.1016/S0886-7798(03)00023-3 |
[6] |
Pospisil J, Katolicky J, Jicha M. A comparison of measurements and CFD model predictions for pollutant dispersion in cities[J]. Science of the Total Environment, 2004, 334/ 335: 185-195. DOI:10.1016/j.scitotenv.2004.04.075 |
[7] |
Wong N H, Heryanto S. The study of active stack effect to enhance natural ventilation using wind tunnel and computational fluid dynamics (CFD) simulations[J]. Energy and Buildings, 2004, 36(7): 668-678. DOI:10.1016/j.enbuild.2004.01.013 |
[8] |
Parra M T, Villafruela J M, Castro F. Numerical and experimental analysis of different ventilation systems in deep mines[J]. Building and Environment, 2006, 41(2): 87-93. DOI:10.1016/j.buildenv.2005.01.002 |
[9] |
Mourech J, Flick D. Airflow characteristics within a slot-ventilated enclosure[J]. International Journal of Heat and Fluid Flow, 2005, 26(1): 12-24. DOI:10.1016/j.ijheatfluidflow.2004.05.018 |
[10] |
Hargreaves D. The computational modeling of the ventilation flows within a rapid development drivage[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2007, 22(2): 150-160. DOI:10.1016/j.tust.2006.06.002 |
[11] |
Zhao Yanliang, Lu Wenbo, Sun Xiaoyong. Numerical calculation for construction ventilation system of large-scale underground tunnel-chamber group of hydroelectric engineering[J]. Journal of Hydroelectric Engineering, 2007, 26(2): 108-113. [赵艳亮, 卢文波, 孙晓勇. 水电工程大型地下洞室群施工通风系统数值计算[J]. 水力发电学报, 2007, 26(2): 108-113.] |
[12] |
Wang Xiaoling, Chen Hongchao, Liu Xuepeng. Simulation on ventilation air flow and CO diffusion in leading face of excavation in tunnel[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2008, 39(1): 121-127. [王晓玲, 陈红超, 刘雪朋. 引水隧洞独头掘进工作面风流组织与CO扩散的模拟[J]. 水利学报, 2008, 39(1): 121-127.] |
[13] |
Li Yanling, Yin Qiang, Mo Zhengyu. Optimization of construction ventilation scheme for large-scale underground cavern group of Xiangjiaba hydropower station based on numerical simulation[J]. Journal of Sichuan University:Engineering Science Edition, 2010, 42(4): 1-6. [李艳玲, 尹强, 莫政宇. 基于动态仿真和数值模拟的向家坝地下洞室群施工通风方案优化[J]. 四川大学学报(工程科学版), 2010, 42(4): 1-6.] |
[14] |
Wang Hongtao.Study on high-intensive construction ventilation technology of large section and long tunnel[D].Chengdu:Southwest Jiaotong University,2013. [王洪涛.长大隧洞施工高强度通风技术研究[D].成都:西南交通大学,2013.]
|
[15] |
水利电力部水利水电建设总局.水利水电工程施工组织设计手册[M].第二卷:施工技术.北京:水利电力出版社,2000:741–742.
|
[16] |
电力行业水电施工标准化技术委员会.DL/T 5099—2011水工建筑物地下开挖工程施工技术规范[S].北京:中国电力出版社,2011.
|
[17] |
卫生部职业卫生标准专业委员会.GBZ1—2010工业企业设计卫生标准[S].北京:人民卫生出版社,2010.
|
[18] |
交通部重庆公路科学研究所.JTJ 026.1—1999公路隧道通风照明设计规范[S].北京:人民交通出版社,2000.
|
[19] |
Zhang Jian.Study on ventilation and heat elimination in TBM construction[D].Wuhan:Wuhan University,2004. [张建.TBM施工中的通风和散热问题研究[D].武汉:武汉大学,2004.]
|