工程科学与技术   2017, Vol. 49 Issue (3): 29-36
水电站调压室施工通风数值模拟与检测反馈研究
华天波1,2, 王勇胜3, 姚强1,2, 杨兴国1,2, 李洪涛1,2     
1. 四川大学 水力学与山区河流开发保护国家重点实验室,四川 成都 610065;
2. 四川大学 水利水电学院,四川 成都 610065;
3. 中国电建集团 成都勘测设计研究院有限公司,四川 成都 610072
基金项目: 国家科技支撑计划资助项目(2014BAB03B04);四川大学青年教师科研启动基金资助项目(2016SCU11039)
摘要: 大型地下洞室群施工期通风散烟效果直接影响施工效率和施工人员安全,结合黄金坪水电站地下厂房调压室工程,借助数值模拟和现场检测方法动态调整通风方案。采用FLUENT软件模拟洞室内通风流场,结果表明在初始通风方案下调压室风速总体满足规范要求,但在洞室交叉等边角处风速小于0.25 m/s,建议在洞室交叉处增设负压风机和射流风机,并封闭已完工且无后续通风需求的上层施工支洞,从实测结果来看,以上措施取得了良好的效果,洞室边角处的风流速度明显加快,均达到了规范要求。对地下洞室群通风质量进行现场跟踪检测,结果表明:初始通风方案经过优化后,洞室群风速总体有一定的增加;分析风速、风温、粉尘浓度3要素的相关性发现风速与粉尘浓度和风温呈明显的负相关;从风流要素沿程变化趋势来看,当洞室群内整体或局部区段风速低于0.5 m/s时,洞内温度基本都高于规范规定的28 ℃,粉尘浓度均大幅超过国家安全标准10 mg/m3,故针对工程实际情况,为有效保证通风质量,建议工程中地下洞室群在开挖时洞内风速应不低于0.5 m/s。从实测数据可以发现,现场通风环境复杂,各洞室交叉处通风流场很不稳定,因此建议同类工程在有条件的情况下,在施工现场增设风流要素实时检测点,根据现场检测结果对通风方案进行动态优化,以全方位保证通风质量。
关键词: 地下洞室群    调压室    施工通风    数值模拟    现场检测    
Numerical Simulation and Detection Feedback of Ventilation in the Surge-chamber of a Hydropower Station
HUA Tianbo1,2, WANG Yongsheng3, YAO Qiang1,2, YANG Xingguo1,2, LI Hongtao1,2     
1. State Key Lab. of Hydraulics and Mountain River Eng., Sichuan Univ., Chengdu 610065, China;
2. College of Water Resource and Hydropower, Sichuan Univ., Chengdu 610065, China;
3. Powerchina Chengdu Eng. Corporation, Chengdu 610072, China
Abstract: The ventilation effect has a direct influence on the efficiency and security of the construction of underground cavern group.Based on the surge-chamber project of Huangjinping hydropower station,the ventilation plan was dynamically adjusted by the results of numerical simulation and field test.The ventilation flow field simulated by FLUENT showed that the wind speed under the initial ventilation scheme can generally meet the requirements of the specification,while in some corners it was lower than 0.25 m/s.Thus some negative pressure blowers and jet fans have been added at the intersection of the caverns and it is recommended to block the completed upper-construction adit that does not need ventilation.From the measured data,the above measures have achieved the objectives,i.e.,the wind speed in the corner of the chamber has increased significantly,meeting the standard requirement.The on-site test of ventilation showed that the wind speed of the cavern group has a certain increase after the optimization of the initial ventilation scheme.It is found that the wind speed had a negative correlation with dust concentration and temperature.From the trend of changing wind along the cavern,the temperature essentially exceeded the standard of 28 ℃ and the dust concentration significantly outpaced the national standard of 10 mg/m3 when the wind speed was lower than 0.5 m/s in the whole or some sections of the cavern group.Therefore,in order to ensure the quality of ventilation,it was suggested that the wind speed in the underground cavern group during the excavation process should be no less than 0.5 m/s.From the measured data,it can be found that the ventilation environment was complex and the ventilation flow field at the intersection of the caverns was very unstable.Therefore,it was suggested that the similar project should be provided with real-time detection points of airflow elements whenever necessary,and the ventilation scheme should be dynamically optimized according to the field test results to ensure the ventilation quality in all time.
Key words: underground cavern group    surge-chamber    construction ventilation    numerical simulation    field test    

随着地下厂房的广泛使用,在大型水电工程建设中地下洞室群的开挖变得很普遍,而施工通风散烟则是地下洞室施工中的重要工序[1]。通风效果不仅制约着整个施工进度,而且关系到工程施工质量和机械设备使用效率,影响施工人员的身体健康[2]。传统的通风方案通常没有考虑到施工通风的历时性、阶段性等动态特征,风机使用效率低下,通风效果不佳[3]

国内外学者对水电站地下洞室群通风技术进行了大量的研究,近年来国外的研究主要集中在数值模拟方面[410],国内的学者则在数值模拟和通风方案优化方面作了大量的工作,赵艳亮等[11]利用FORTRAN语言编制解算程序以解算风流要素,王晓玲等[12]基于STAR-CD建立了独头引水隧洞压入式通风紊流3维k–ε数学模型,李艳玲等[13]提出了融入系统仿真和数值模拟的通风方案优化模式,王洪涛等[14]建立了k–ε涡黏性湍流模型。但目前基于现场实测数据对通风方案进行优化调整的研究并不多见,对洞内风流要素(风速、风温、粉尘浓度)的变化规律尚无明确认识,作者针对此问题展开了进一步研究。

黄金坪水电站左岸地下厂房调压室净空尺寸长261.4 m,宽23.7 m,高80.9 m,规模大,中部预留15 m厚的岩柱隔墙,将调压室分为1#、2#2个调压室。调压室作为1个独立的施工部位,本身未布置有相应的通风竖井和通风洞,而2期施工处于调压室开挖高峰期,通风任务和压力极大。故对调压室2期施工第Ⅶ层开挖施工期开展研究,借助FLUENT软件对洞室内的通风流场进行数值模拟,分析风机数量和位置选择的合理性,提出初步优化建议;结合通风方案,编制通风现场检测方案,根据现场检测结果,分析隧洞内风流要素的相互变化规律,为风机的布置、数量及启闭提供依据,进而对通风系统进行风量调节和优化。

1 初始通风方案设计

黄金坪水电站左岸地下厂房各洞室3维效果图见图1

图1 黄金坪水电站左岸各洞室3维效果图 Fig. 1 3D effect graph of left bank cavern in Huangjinping hydropower station

调压室二期为调压室1#中层支洞、2#中层支洞及闸室中部(第Ⅳ~Ⅹ层)开挖支护施工时期,此时闸室底部尚未与压力管道、引水隧洞贯通。施工期隧洞通风需达到以下3点要求:

1)供给洞内新鲜空气,保证氧含量不低于20%[15]

2)冲淡并排出洞内的有毒有害气体和粉尘,保证洞下风流的质量符合国家安全卫生标准,其中粉尘浓度不得超过10 mg/m3[1618]

3)洞井内气温不宜超过28 ℃,风速应适宜,施工洞在全断面开挖时的最低风速应不低于0.15 m/s,分部开挖的坑道中最低风速应不低于0.25 m/s[19]

根据以上3点通风要求和地下洞室群开挖进度以及施工强度要求编制通风方案,通风设备配置如表1所示。

表1 调压室通风散烟设备配置表 Tab. 1 Equipment configuration of surge-chamber ventilation

2 通风方案数值分析

基于计算流体动力学(CFD)理论,利用FLUENT软件构建数值计算模型,如图2所示。坐标原点设在1#闸室边线短边的中点处,以闸室的长边为X轴,方向为大渡河的上游指向下游;以闸室的宽度为Y轴,方向为从压力管道指向引水隧洞;以闸室的高度为Z轴,方向为从闸室底部指向顶部。为使计算模型更符合现场实际,计算模型与洞室尺寸按1∶1等比例构建,全计算域的单元体个数175×104个。

图2 施工通风开挖数值计算模型 Fig. 2 Excavation numerical calculation model of construction ventilation

计算模型中边界条件以及气–固界面定义如下:

1)施工支洞、调压室洞壁和通风管壁均采用固壁条件,不同壁面采用不同的糙率系数。其中通风管壁采用金属管管壁,粗糙系数取0.011;调压室洞壁采用喷混凝土壁面,粗糙系数取为0.014。固体边界均采用壁面无滑移条件,即流体的速度等于壁面的速度( ${{\mathit{\boldsymbol{v}}} _{{\text{壁面}}}} = 0$ ),且内部流场为受限流动。

2)调压室交通洞风机通风管进口设置为主进口条件,进口采用进气扇条件,根据通风方案风机启闭的数量和通风现场的检测来设置入口压力,总温和湍流参数。

3)调压室交通洞洞口断面设置为出口条件,出口采用压力出口边界条件,假定接入大气,在出口边界处设置静压和湍流参数。

洞内空气参数中气温设为20 ℃,通风量计算过程及结果如表2所示,洞内所需的总供风量Q5=1 529 m3/min,由通风量和洞身尺寸在模型中可计算得到风速、风压参数。

表2 通风量计算结果表 Tab. 2 Ventilation rate calculation result

2.1 通风方案及计算模型可行性分析

通过数值计算模型对调压室交通洞内特征点的风速进行模拟计算,与后续的现场检测结果进行对比分析,以检验本文所用的数学模型及数值计算方法的合理性及可行性,结果如表3所示。

表3 调压室交通洞洞内特征点风速值 Tab. 3 Wind speed of feature points in surge-chamber traffic cave

表3可见,风速实测值在HT5和HT15测点处存在明显的跃升,原因在于这两个测点正处于洞室的交叉处,风管的岔管漏风,导致实测值失真。剔除HT5与HT15测点分析发现,交通洞内的风速由洞内向洞外逐渐减低,数值模拟的结果与现场检测结果二者大致吻合,风速沿洞轴线降低的规律与实测结果相同,表明本文所用的数学模型与数值计算方法是合理和可行的。

对调压室交通洞出口断面的风流场进行数值模拟,将风速计算结果与安全技术要求对比,分析通风方案是否合理与可行,模拟结果如图3所示。

图3 调压室交通洞出口断面速度分布云图 Fig. 3 Velocity distribution cloud diagram of outlet section in surge-chamber traffic cave

图3中可以看出,断面最大风速为1.51 m/s,断面的速度分布除了一些边角地方速度较小外,其余的基本都大于规范规定值0.25 m/s,分布在0.25~1.51 m/s之间,断面平均风速满足通风安全技术要求,通风机布置方案是可行的。

2.2 通风方案初步优化分析

调压室二期施工开挖正处于高峰期,上层施工支洞已无法发挥其应有用途,且无后续通风需求,故考虑设置布帘将其封闭。对封闭上层施工支洞前后调压室通风流场的特性变化进行数值模拟,并分析在中隔墙处设置110 kW负压风机的必要性,优化通风方案。

2.2.1 封闭上层施工支洞前后通风流场变化分析

根据二期通风设计,调压室中隔墙的110 kW负压风机中速开启,55 kW射流风机中速开启和37 kW轴流风机低速开启,分别模拟调压室在上层施工支洞设置布帘封闭前后的通风流场,计算成果见图45

图4 调压室Y=0断面风速等值线图(封闭前) Fig. 4 Wind speed isogram of Y=0 section in surge-chamber (before block)

图5 调压室Y=0断面风速等值线图(封闭后) Fig. 5 Wind speed isogram of Y=0 section in surge-chamber (after block)

从封闭前速度分布等值线图4可知,Y=0断面风速总体偏小,较大区域内的速度分布小于规范规定的洞内最小风速0.25 m/s,表明洞内施工环境较差,建议增大风机功率,加大风机供风量。

图45分析可知,封闭上层施工支洞后,调压室风速有一定变化,但区别很小,对调压室通风流场影响不大,而封闭后地下洞室通风需求量会减小,可节省成本,故建议封闭已失去用途的上层施工支洞。

2.2.2 中隔墙处设置110 kW负压风机前后通风流场变化分析

通过数值模拟方法对比分析在中隔墙处设置110 kW的负压风机前后,交通洞与闸室连接处通风流场的变化特性,如图6所示。

图6 负压风机设置前后交通洞与闸室连接处流态分布 Fig. 6 Velocity distribution diagram at the joint of traffic cave and lock chamber before or after the set of negative-pressure fan

图6可知,负压风机设置后,除调压室左、右边壁受气流与壁面碰撞流向不规则外,其余部位气体基本均流向调压室交通洞,风流速度明显加快,原因是设置1台负压风机后增大了交通洞和调压室闸室内气体的压差,明显加快了调压室流向交通洞出口的风流速度。负压风机设置后明显改善了通风散烟效果,故原通风方案在中隔墙处设置110 kW负压风机是必要的。

3 通风现场检测及数据分析 3.1 现场检测方案

在调压室2期施工第Ⅶ层开挖期间,前后依次进行了4次现场检测,依据通风检测技术与方法,检测点选择在施工通道上的关键节点,如工作人员密集区、施工机械密集区、洞室交叉处、通风进出口等,详见通风检测点布置示意图7

图7 通风检测点布置示意图 Fig. 7 Layout diagram of the ventilation check point

3.2 现场检测数据分析及优化建议

根据现场检测结果依次绘制洞内风流要素(风速、风温、粉尘浓度)沿洞轴线的变化规律,见图8

3.2.1 第1次测试

主要检测调压室交通洞和2#中层施工支洞洞内流场分布与粉尘浓度大小。从图8(a)分析发现,风速沿程由洞内向洞外逐渐降低,普遍都大于最小风速0.25 m/s,但风速偏低,分布在0.2~0.51 m/s之间。粉尘浓度在HT11测点达到最大值39.9 mg/m3,超过国家安全标准10 mg/m3,在洞口处迅速下降为4.6 mg/m3。以上情况表明洞室内风量不足,建议通过增加风机数量或加大风机转速,增大风机入口风速,保障施工人员与施工机械高效作业。

从变化规律来看,粉尘浓度随着风速的增大而减小,粉尘浓度随着温度的升高而增大,温度与风速的相关性不明显。

3.2.2 第2次测试

主要针对调压室1#中层施工支洞风流变化特性。从图8(b)可见,交通洞内风速分布在0.21~3.4 m/s之间,风速变化梯度较大,随着风速的显著降低,粉尘浓度由洞口的2.8 mg/m3快速增长到HT6的113.4 mg/m3,且粉尘浓度的增加相较于风速的降低有一定时间的滞后性,该浓度已经超过标准十余倍。建议施工单位立即组织洒水车进行洒水作业,并开启射流风机加强洞内及局部死角位置的风流扰动,且适当增加风速,降低洞内风温,以保证有好的通风效果。

分析风流要素的变化规律发现,粉尘浓度、温度与风速呈负相关,粉尘浓度与温度的相关性不明显。

3.3.3 第3次测试

主要针对调压室交通洞、2#中层施工支洞与2#闸室洞内的风流参数变化特性。从图8(c)分析可知,风速沿程由洞内向洞外逐渐降低,在2#支洞和2#闸室的大部分区域里风速低于最小风速0.25 m/s,需在2#支洞与2#闸室交叉处布设射流风机,以加强局部风流流动。洞内的粉尘浓度在48.6~76.8 mg/m3,远远超过标准,表明仅靠洒水车洒水作业没能成功解决粉尘浓度超标的问题,故建议在调压室开挖平台和交通洞沿线布置水管,用于喷雾降尘。

分析风流要素的变化规律可知,粉尘浓度与温度呈现明显的正相关,温度、粉尘浓度与风速的相关性不明显。

3.3.4 第4次测试

第4次检测主要针对调压室交通洞、2#中层施工支洞洞内的风流参数变化特性。从图8(d)分析可知,洞内温度基本没有超过规范规定的28 ℃,洞外风温在33 ℃以上,洞内外温差较大,最大达到6.9 ℃,有利于空气流通。洞内局部部位粉尘浓度最大达49.3 mg/m3,超过标准,故建议加强洒水作业。

分析风流要素的变化规律发现,粉尘浓度与温度呈正相关,温度、粉尘浓度与风速的相关性不明显。

3.3 现场检测结果分析

根据4次现场检测的结果分析可知,风速与粉尘浓度和风温呈明显的负相关关系,分析其原因如下:

在地下洞室群开挖施工中,使用的运输车辆主要采用燃油动力,而通风方式主要采用压入式通风,在局部通风效果不佳,洞内风速偏低时,烟尘等微小颗粒物质处于缓慢移动状态而无法有效排出,因此温度和粉尘浓度会同步升高,而当风速增加时,空气流通加快,洞内尘土等小颗粒物质和施工机械散发出的热量得以加速排出洞外,使得粉尘浓度和风温降低,故风速与粉尘浓度和风温呈明显的负相关关系,在实际工程中可利用此相关性,通过控制风速来有效降低洞室内的温度和粉尘浓度。

从实测风流要素沿程变化情况和风速、风温、粉尘浓度3要素的相关性分析,在本工程中,当洞室群内整体或局部区段风速低于0.5 m/s时,洞内温度基本都高于规范规定的28 ℃,粉尘浓度均大幅超过国家安全标准10 mg/m3,故针对本工程实际情况,为有效保证通风质量,建议地下洞室群在开挖时洞内风速应不低于0.5 m/s。

图8 洞内风流要素沿程变化规律 Fig. 8 Airflow elements change regularity along the cavern

4 结 论

针对黄金坪水电站地下厂房调压室工程,开展施工期通风数值模拟与现场检测,主要结论如下:

1)数值模拟分析可得,在原有通风方案下调压室风速总体满足规范要求,但在洞室交叉等边角处风速偏小,因此建议在洞室交叉处增设负压风机和射流风机,并封闭已完工但会增加通风需求量的上层施工支洞,从现场实测结果来看,以上建议均取得了良好的效果,洞室边角处的风流速度明显加快,均达到了规范要求。

2)现场检测分析可知,洞室群风速总体满足规范要求,但在洞室开挖平台和交通洞交叉处粉尘浓度超标,因此建议在以上区域加强洒水作业和喷雾降尘,以改善通风散烟效果;分析风速、风温、粉尘浓度三要素的相关性可知,风速与粉尘浓度和风温呈明显的负相关关系,在实际工程中可利用此相关性,通过控制风速来有效降低洞室内的温度和粉尘浓度;从实测风流要素沿程变化情况来看,当洞室群内整体或局部区段风速低于0.5 m/s时,洞内温度基本都高于规范规定的28 ℃,粉尘浓度均大幅超过国家安全标准10 mg/m3,故针对本工程实际情况,为有效保证通风质量,建议本工程中地下洞室群在开挖时洞内风速应不低于0.5 m/s。

3)虽然CFD数值分析可以模拟出通风流场,反映一部分地下厂房施工通风环境,但从实测数据可以发现,现场通风环境复杂,各洞室交叉处通风流场很不稳定,局部区域通风效果不佳,因此建议在有条件的情况下,在施工现场增设风流要素实时检测点,根据检测结果对通风方案进行动态优化,以全方位保证通风质量。

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